大型排污泵站故障原因分析
时间:2014-08-01
中国泵业网对大型排污泵站故障原因分析,指出由于输送介质中含有大量泥沙和各种纤维物体,使水泵磨损严重、堵塞严重、甚至烧毁电机;指出由于水泵长时间在低扬程、大流量工况下运行,产生汽蚀、振动、噪音、附加径向力、水泵超功率等破坏。针对使用工况和运行工况,提出了改善解决措施确保泵站正常使用。 关键词 潜污泵站汽蚀疲劳破坏气隙扫膛措施 引言 某污水提升泵站设计日排污水量19万吨,提升泵型式为潜水排污泵,5用1备,共6台套水泵并联运行。其单台排污泵流量Q=1620m3/h,扬程H=47.5m,转速n=1450r/min,配套功率P=315kW,通过固体颗粒为125×110mm。水泵无故障连续运行1年后,陆续出现各种故障,每次维修后正常运行没多久,又会出现新的故障,如此反反复复1年多,也没有彻底解决问题,已经严重影响到泵站的正常排污,需要全面分析故障原因并彻底解决。 1、故障描述 经拆解水泵、查看运行记录、维修记录及泵站现场实际,主要表现为: (1)耦合接口与泵体的联接螺栓断裂3根,耦合接口断裂(见图1)。 (2)叶轮
中国泵业网对大型排污泵站故障原因分析,指出由于输送介质中含有大量泥沙和各种纤维物体,使水泵磨损严重、堵塞严重、甚至烧毁电机;指出由于水泵长时间在低扬程、大流量工况下运行,产生汽蚀、振动、噪音、附加径向力、水泵超功率等破坏。针对使用工况和运行工况,提出了改善解决措施确保泵站正常使用。
关键词
潜污泵站汽蚀疲劳破坏气隙扫膛措施
引言
某污水提升泵站设计日排污水量19万吨,提升泵型式为潜水排污泵,5用1备,共6台套水泵并联运行。其单台排污泵流量Q=1620m3/h,扬程H=47.5m,转速n=1450r/min,配套功率P=315kW,通过固体颗粒为125×110mm。水泵无故障连续运行1年后,陆续出现各种故障,每次维修后正常运行没多久,又会出现新的故障,如此反反复复1年多,也没有彻底解决问题,已经严重影响到泵站的正常排污,需要全面分析故障原因并彻底解决。
1、故障描述
经拆解水泵、查看运行记录、维修记录及泵站现场实际,主要表现为:
(1)耦合接口与泵体的联接螺栓断裂3根,耦合接口断裂(见图1)。
(2)叶轮磨损严重,出现蜂巢状坑点,甚至有的叶片已经穿孔,叶片缺失、失重非常严重(见图2)。
(3)叶轮轮毂有断裂的情况,叶轮锁紧螺母和叶轮有脱落的情况,与叶轮轮毂端面配合的主轴轴肩退刀槽处有断裂的情况。
(4)水泵上轴承损坏、更换多次。
(5)电机多次烧毁,有扫膛痕迹和硬物划伤痕迹。
(6)多数情况下只有2台水泵在并联运行,偶尔运行3台水泵,水泵运行时管路系统和水泵有振动的现象。
(7)进水池泥沙含量很大,有时已经淹没到水泵的泵体上边缘,在拆解水泵时,发现叶轮内部已经缠绕很多塑料袋、废纸等纤维状物体,造成叶轮严重堵塞。
2、故障原因分析
(1)耦合接口联接螺栓断及耦合接口断裂,主要原因有:①联接螺栓强度不符合要求;②耦合接口材料及机械性能不符合设计要求;③产生很大的径向力或者振动,使联接螺栓和耦合接口疲劳破坏而产生断裂。
(2)叶轮磨损及出现蜂巢状坑点的主要原因有:①输送介质中含有大量的泥沙,在叶轮高速旋转下产生机械磨损;②水泵产生汽蚀破坏,致使叶轮在抽送液体的化学和电解作用下而产生磨蚀破坏。
(3)叶轮脱落、主轴轴肩退刀槽处断裂,主要原因有:①叶轮锁紧螺母松动,叶轮与主轴配合间隙过大,在运行过程中,特别是开停机过程中会造成机械破坏;②主轴机械强度不达标,造成疲劳损坏;③该处的退刀槽应力集中,从而造成疲劳损坏;④水泵产生过大的附加径向力,致使主轴疲劳损伤。
(4)上轴承多次损坏,主要原因有:①轴承选择偏小,不能满足长期运行要求;②产生过大的附加径向力,致使轴承疲劳损坏,提前达到额定寿命期限。
(5)电机烧毁,有扫膛和划伤现象产生的主要原因有:①电机过载发热;②通风、散热、冷却效果差使电机发热;③电机转子轴的强度、刚度差,产生过大扰度变形,从而出现扫膛等烧毁电机的现象;④上轴承损坏后的轴承保持架等破损物落入电机腔内,致使电机出现划伤等现象。
(6)水泵及管路系统振动的主要原因有:①管路系统固定不牢;②水泵耦合系统耦合不好,有漏水现象,引起机组振动;③水泵偏大流量运行,产生汽蚀破坏,同时伴随很大的附加径向力,使机组产生振动和噪音。
(7)抽送的液体泥沙含量大和叶轮堵塞严重,直接后果是造成叶轮等过流部件磨损严重;比重过大,电机易超功率,提前进入疲劳期,使用寿命明显降低。
综上所述,结合现场实际和各种理论计算分析,总结故障产生的原因主要有:
(1)由于特殊情况致使泵站淤泥淤塞严重,导致机组设备不能正常可靠运行。
(2)水泵按照5用1备进行设计,而实际只运行2~3台水泵,系统装置扬程损失小,水泵在低扬程、大流量下运行,会产生汽蚀、振动、噪音、附加径向力、水泵超功率、电机发热等破坏现象。
(3)水泵转速过高,一旦偏离设计工况运行,容易引起汽蚀,从而产生一系列汽蚀破坏。
(4)水泵主轴在附加径向力和应力集中的联合作用下断裂。
(5)产生的附加径向力,使上轴承提前达到寿命周期而损坏,在拆卸轴承的过程中,已经使主轴的形位公差超差,特别是扰度增大,使电机运行气隙不均,进而破坏电机运行电磁场,影响电机各项性能,使之提前损坏。
(6)上轴承座在电机腔侧没有设计轴承端盖,使损坏的轴承保持架掉落入电机内腔,引起划伤,甚至烧毁电机。
3、解决措施
(1)改善水泵的运行条件。对进水池、集水池、格栅井、沉沙井的淤泥进行清除,并且根据泥沙的含量情况进行定期或不定期清除。
(2)增加一道格栅拦污装置,尽可能拦截如废纸、塑料袋、易拉罐等中小型垃圾,甚至清理如预制板、钢筋、红砖等建筑垃圾,为水泵的正常稳定运行提供必要的条件。
(3)对水泵进行大修,注意校核、修正各尺寸,特别是形位尺寸,使之在设计的精度范围内;对烧毁的电机重新嵌线、浸漆处理,保证绝缘性能等质量要求。
(4)针对实际只有2~3台水泵并联运行的情况,如果近期排污量达不到19万吨/天,建议选择3台流量、扬程合适该工况的潜水排污泵进行替换运行,以达到满足使用要求、提高效率、节能的目的。如图3所示,单台水泵流量Q=2000m3/h,扬程H=39m,转速n=980r/min,配套功率P=315kW。
(5)如果依旧使用原水泵进行运行,如图3所示,水泵会偏向大流量运行,极易发生汽蚀,可采用如下方法处理:①通过水泵出口调节阀门把流量调小;
②使用变频调速装置降低转速运行;③可适当车大叶轮进口,或把叶片进口去掉一部分;④减薄叶片的进口边(或打磨修尖叶片的进口边);⑤根据实际运行的流量、扬程参数,重新设计叶轮替换原叶轮,同时使用耐汽蚀的材料,如选用硬质合金系列(13Cr钢)。
4、结束语
本文列举了故障产生的可能因素,根据实际情况找到了产生故障的原因,确定了解决办法,可为解决类似问题提供经验。