福建炼油化工有限公司3台供热锅炉给水泵原设计采用台电机驱动,最大功率达450kW“在全公司蒸汽平衡中,由于0145MPa(表压)蒸汽过剩,采用/热功联产0方式,新增1台蒸汽透平代替电机驱动给水泵,既满足了锅炉给水需要,又节约能源,提高了经济效益。
一、蒸汽透平驱动给水泵工作系统供热系统的锅炉在正常运行中,必须对其给水进行除氧除氧用汽均取自汽轮机排汽或蒸汽平衡管网,这样会使大量高压蒸汽通过节流装置转化为低压蒸气,造成了极大浪费,降低了综合热效率“根据热功联产节能技术的原理,利用小功率单级背压式汽轮机取代给水泵用的电机,减少炼厂用电,降低综合能耗”。公司供热锅炉1#!2#除氧器一直使用0145MPa蒸汽降压后对除盐水进行加热和除氧,消耗蒸汽约11tPh“0145MPa蒸汽主要来自催化气压机背压蒸汽管网“压力0145MPa!温度210e的过热蒸汽降为0105MPa!150e,再送到除氧器内将来自水处理工段的除盐水加热除氧后混合凝结成104e的除氧水,蒸汽消耗量仅比原来多017tPh,但却用了0145MPa蒸汽的热能“此能量转换在低压蒸汽透平内完成,其热力循环系统见图1。
二、蒸汽透平驱动给水泵的应用供热系统3台锅炉采用3台DG85中压给水泵和2台低压给水泵,DG85给水泵的流量为85m3Ph,扬程598m,运行2台,备用1台“1997年锅炉新增1台10#给水泵,流量为150m3Ph,扬程598m,配套电机功率440kW“正常情况下,运行10#给水泵,3台泵为备用“在开停工时,可运行1台85m3Ph给水泵“为了满足锅炉除氧水的要求,蒸汽驱动给水泵的设计流量为200m3Ph,扬程为600m,给水泵材料1Cr13Ni不锈钢,可克服给水泵的汽蚀现象;该泵采用机械密封,克服填料密封经常泄漏现象,确保其长周期运行“低压蒸汽透平选用杭州汽轮动力集团产B72L系列B0.5-5.5P1.5单级背压式汽轮机“额定功率500kW,转速3000rPmin,调速范围2400~3180rPmin,进汽压力0155MPa(绝),排汽压力0115MPa,进汽温度180~200e,排汽温度160e,汽耗28177kgP(kW#h)。透平采用单层布置,与给水泵共用一个基座,以减少安装空间;透平与给水泵都采用甩油润滑;透平热胀补偿采用前轴承弹性支撑;泵与透平连接采用金属叠片挠性联轴器;调速系统采用美国WOODWardTG13调速器,机械飞锤超速保护。
三、应用效果驱动给水泵的蒸汽透平经过安装调试后投用,泵流量控制为160m3Ph,压力610MPa,蒸汽耗量915tPh“因0145MPa蒸汽压力和温度波动,直接影响蒸汽透平转速,造成泵流量和压力的波动“调速范围控制在2800~2920rPmin,该泵可平稳运行“通过相同给水负荷的对比,采用蒸汽透平驱动给水泵可满足生产需要,电价按015元P(kW#h)计,如果该泵安全运行8000h,总计可节电费160万元,一年可收回投资,节能增效显著。
四、结论
1、采用单级背压式小功率汽轮机驱动锅炉给水泵的/热功联产0方式,可提高热电企业的经济效益。
2、锅炉给水泵采用电机驱动和透平驱动相互备用,可提高锅炉安全运行的可靠性。
3、采用低压蒸汽透平驱动给水泵,安装操作简单,适应性强,节能效果显著。