1、根据服务区用水计划(在相当长时间内,污水水量不会超过设计水量),以及各泵站的输水水量不同的情况,在现有泵的范围内对各进厂泵站的泵进行调整。泵站的日输水量为10000~15000 m3之间,则将原设计配置的4台功率75 kW的泵改为1台55 kW?,2台75 k W泵的配置;3#泵站的日输水量为3000~5000 m3,将其泵的配置由原来的4台75 kW的卧式离心泵改为1台22 kW,1台55 kW;7#立式离心泵站的日输水量为4000~5000 m3,其泵的配置由原来的3台75 kW的泵改为1台22 kW,1台55 kW,通过重新调整主要泵站泵的配置,使泵站输送每m3污水的电耗下降了8%左右。
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2、改造污水泵的叶轮提高抽水效率
原有的75 kW,55 kW泵,其扬程分别为31 m,41 m,远高于泵站至厂区的实际提升高度(约15 m),所以水泵在扬程方面浪费很大。也就是说,原泵的设计选型,与实际情况相差较大。当然,换泵是最简便的办法,但是全面换泵,需要大量的资金投入;利用现有的电机泵体,重新设计更换叶轮,也是一个好办法,但是因为原泵为日本生产,加上改泵的品种多、数量少,目前还没有联系到厂家愿意承担此任务(此项工作还在继续做)。为此,采取了叶轮切削调节的方式对水泵进行改造。所谓叶轮切削调节即通过沿外径车小水泵的叶轮,改变水泵的性能曲线,使之更接近实际所需的扬程及流量范围,从而提高水泵的抽水效率。
3、泵站自动化改造
原有的化工泵站,采用的是简单的继电器-接触器控制,完全靠人工控制,加上选泵过于保守,单台泵的容量选得较大,且扬程选取太高,无法实现合理调度,形成对厂区水质水量的冲击负荷,电能消耗较大。为此,在泵站机械设备改造完后,即进行自动化改造,在每个泵站配置一台PLC和一台变频器,通过水位测量仪检测泵房水位值,调节水泵使用的频率与开启数量,保持水泵在最佳效率范围内运行,减少能耗,避免因频繁启动对设备带来的损坏,实现了对厂区的均匀输水,保证厂区的水处理工艺经济平稳地运行,也避免了污水在管网的重复流动。此步改造完成后,输水电耗在前面改造的基础上又降低29.5%。
4、污水处理厂针对离心泵站的设计过于超前、设计量过大而与实际使用差距较大造成泵站输水电耗过高的情况,采取了多种改造措施。全部改造完成后,整个水泵站实际输水电耗比改造前降低了43.9 %。